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卫生院医疗污水处理器通过沉淀过滤分离、好氧反应、中和反应以及臭氧发生器的共同作用,可使医疗污水的净化为,且通过酸碱度传感器的作用,可时刻监控着污水处理的质量,**了污水的排放标准,有益于环境的健康,整个装置通过太阳能电板供电,有效提高了太阳能的利用率,不仅降低了对市电的损耗,同时也满足了人们在任何情况下净化污水的需求。
目前医院里不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等,而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医用污水由于来源及成分复杂,水体内含有的病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,若不经有效处理便会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境,为此,我们提出一种医疗污水处理器。
卫生院医疗污水处理设备--技术方案:
包括壳体,所述壳体内腔**部的左端设有过滤沉淀室,所述过滤沉淀室外表面左侧的*设有进水口,所述过滤沉淀室的内腔从上到下依次设有过滤层和*二过滤层,所述过滤沉淀室通过出水口与好氧反应室连接,所述出水口外表面的右侧设有电磁阀,所述好氧反应室外表面**部的左端设有投料口,所述好氧反应室内腔底部的右端设有水泵,所述水泵通过管道与中和反应室连接,所述中和反应室外表面**部的中端设有电机,所述电机的输出轴连接有搅拌轴,所述搅拌轴的外表面设有搅拌叶,所述中和反应室外表面右侧的*设有*二投料口,所述中和反应室内腔底部的左端设有臭氧发生器,所述臭氧发生器外表面的右端设有酸碱度传感器,所述壳体外表面的底部设有支撑腿,所述壳体外表面右侧的底部设有*二出水口,所述*二出水口外表面的上端设有*二电磁阀,所述壳体外表面的右上端设有控制器,所述控制器包括电机开关、水泵开关、臭氧发生器开关、电磁阀开关和*二电磁阀开关,所述控制器外表面的左端设有显示器,所述壳体外表面的*设有支撑座,所述支撑座内腔的右端设有逆变器,所述逆变器外表面的左端设有蓄电池,所述支撑座外表面的*设有太阳能电板。
进水口与过滤沉淀室的连接处设有过滤网。
搅拌轴与中和反应室的连接处设有轴承座。
电机与中和反应室的连接处设有减震垫。
支撑腿外表面的底部设有橡胶垫。
卫生院医疗污水处理设备--活性污泥系统的运行调度
在运行管理中,经常要进行运行调度,对一定水质水量的污水,确定投运几条曝气池、几座二沉池、几台鼓风机,以及多大的回流能力,每天要排放多少污泥。运行调度方案可按以下程序编制:
污水处理
(1)确定水量和水质即准确测定污水流量Q,入流污水的BOD5及污染物的大体组成。
(2)确定负荷F/M应结合本厂的运行实践,借助一些实验手段,选择佳的F/M值。一般来说,污水温度较高时,F/M可高一些。反之,温度较低时,F/M应低一些。对出水水质要求较高时,F/M应低一些,反之,可高一些。传统活性污泥工艺的F/M一般在0.2-0.5kgBOD5/(kgMLVSS˙d)范围内。
(3)确定混合液污泥浓度MLVSSMLVSS值取决于曝气系统的供氧能力,以及二沉池的泥水分离能力。从降解污染物质的角度来看,MLVSS应进量高一些,但当MLVSS太高时,要求混合液的DO值也就越高,前已述及,在同样的供氧能力时,维持较高的DO值需要较多的空气量,而一些处理厂的曝气系统难以达到要求。另外,当MLVSS太高时,要求二沉池又叫强的泥水分离能力,一些处理厂的二沉池表面积相对较小,难以提供充足的泥水分离能力。因此,应根据处理厂的实际情况,确定一个大MLVSS值,一般在1500-3000mg/L之间。
(4)确定曝气池的投运数量可用下式计算:
n=QBODi/F/MMLVSSVa
式中:
n——曝气池数量,个;
Q――污水处理量,m3/d;
BODi――污水原BOD浓度,g/L;
F/M――污泥负荷,kgBOD/(kgVSS˙d);
MLVSS――混合液挥发固体浓度;
Va――每条曝气池的有效容积。
从式中可以看出,负荷F/M值越低,投运曝气池的数量就越多。同样,MLVSS越低,需要投运曝气池数也越多。
污水处理工艺
①采用A2/O2工艺处理氮肥工业废水(15000m3/d),在实际处理负荷变化较大的情况下,出水COD、氨氮、总氮等指标可满足国家和河南省《合成氨工业水污染物排放标准》。
②稳定运行期间,COD、氨氮和总氮污泥负荷分别为0.02~0.07kgCOD/(kgMLSS˙d)、0.01~0.04kgNH3-N/(kgMLSS˙d)和0.02~0.05kgTN/(kgMLSS˙d),其去除率基本可稳定在65%、90%和56%以上,并可有效避免低DO条件下污泥沉降性能不佳的问题。
③控制微氧池DO值为0.6mg/L、pH值为7.8,并提高其混合液回流比至150%,亚硝酸盐积累率达到48%,处理系统可实现短程硝化反硝化运行。
④A2/O2系统吨水和COD比能耗分别达到0.43kW˙h/m3和1.51kW˙h/kg,氨氮和总氮比能耗分别为3.43kW˙h/kg和2.94kW˙h/kg,该工艺在处理氮肥化工废水脱氮过程中实现了低能耗运行。
废水首入缺氧池,与来自好氧池的混合液以及来自二沉池的回流污泥混合,氨氮浓度大幅下降。好氧池混合液带来的大量NOx--N,在缺氧池DO均值为0.2mg/L条件下可充分利用进水中的碳源进行反硝化反应。根据碳平衡计算可知,约44.6%的COD是在缺氧区中经反硝化降解的。由于反硝化过程中会产生一定的碱度,缺氧池中pH值保持在7.6左右。
厌氧池接收了来自缺氧池的出水及微氧池150%的混合液,氨氮浓度进一步稀释。同时,厌氧池集中了来自缺氧池和微氧池中大量的NOx--N,在厌氧池中(DO值约为0.16mg/L)利用剩余碳源可进行进一步的反硝化反应,使得约27.8%的COD得以去除。
值得注意的是,由于来自微氧池回流液的NOx--N中约50%为NO2--N,其反硝化过程所需碳量较NO3--N减少40%左右,因此可有效减少系统碳的消耗,实现不外加碳源条件下TN的达标排放。另外,来自微氧池的低pH值回流混合液部分抵消了反硝化过程产生的碱度,使得厌氧池内pH值从7.6降至7.4。
微氧池中DO约为0.6mg/L,厌氧池出水带来的COD和氨氮在有氧环境下可分别发生碳化反应和硝化反应。但是由于该废水本身COD浓度较低,在之前缺氧区和厌氧区中的反硝化过程中又消耗了大部分,因此微氧池中COD浓度较厌氧池中下降的幅度很小,仅为22.9%;而氨氮浓度下降约40%。